变频调速装置在煤气鼓风机系统中的应用
RN45P9S-4,德国西门子公司可编程序控制器S7-200,组成风压变频调速自动控制装置,对原鼓风机系统进行改造。
4.1 硬件组成
系统构成框图如图2 所示。
@gas_2.jpg
各部分主要功能分述如下
(1)操作台。实现系统操作控制及参数的设定与显示。
(2)可编程序控制器。选用S7-200可编程序控制器及EM235模拟量I/O模块,完成风压信号和操作信号可输入以及PLC的控制输出。
(3)变频器。选用FRN45P9S-4变频器,具有手动和自动调速功能。
(4)切换装置。由继电器、接触器,开关等组成,实现1台变频器控制3台鼓风机的切换,以及在变频器故障时鼓风机的旁路工频运行。
(5)压力变送器。选用CECY型电容器式变送器,测定管道的风量变化。
4.2 软件框图
PLC软件采用梯形图语言,实现各种逻辑顺序控制,风压闭环控制等,程序框图如图3所示。
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在软件设计中利用PLC定时中断功能完成数据采样,数字滤波,PID运算及控制输出。
5 运行结果
变频调速装置安装投入运行后,风门全部打开,在压力为2200 Pa,风量为600 m3/h,即可满足生产要求。此时测得的系统参数如下:变频器输出频率为25 Hz,电压为189 V,电流为20 V;电机转速为1485 r/min。实际运行工况在以下几个方面有了明显改善:?噪声由80 dB降为40 dB左右;?风量(压力)控制自动化,降低劳动强度,故障率降低;?运行参数观测直观,可同时显示压力、频率、转速、电压、电流、转矩等运行参数;?管道阀门全部打开,节门损失大大降低。
6 节约电能计算
采用变频调速前全年总耗能为1.511×105kW·h,变频调速后全年总耗能为4.53×104kW·h。采用变频调速后全年节约电能为10.58×104kW·h。
另外在投运变频调速装置后,根据运行工况测算,可延长修周期1~2年,每年可节约大修费用约2万元。
7 结论
实践证明,在煤气鼓风机系统中采用变频调速运行方式,可以根据负荷的变化自动调节风机的转速,解决了“大马拉小车”的问题,为降低生产成本,延长设备使用寿命,节能降耗,减轻劳动强度,改善工作环境开创了新的途径。
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4.1 硬件组成
系统构成框图如图2 所示。
@gas_2.jpg
各部分主要功能分述如下
(1)操作台。实现系统操作控制及参数的设定与显示。
(2)可编程序控制器。选用S7-200可编程序控制器及EM235模拟量I/O模块,完成风压信号和操作信号可输入以及PLC的控制输出。
(3)变频器。选用FRN45P9S-4变频器,具有手动和自动调速功能。
(4)切换装置。由继电器、接触器,开关等组成,实现1台变频器控制3台鼓风机的切换,以及在变频器故障时鼓风机的旁路工频运行。
(5)压力变送器。选用CECY型电容器式变送器,测定管道的风量变化。
4.2 软件框图
PLC软件采用梯形图语言,实现各种逻辑顺序控制,风压闭环控制等,程序框图如图3所示。
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在软件设计中利用PLC定时中断功能完成数据采样,数字滤波,PID运算及控制输出。
5 运行结果
变频调速装置安装投入运行后,风门全部打开,在压力为2200 Pa,风量为600 m3/h,即可满足生产要求。此时测得的系统参数如下:变频器输出频率为25 Hz,电压为189 V,电流为20 V;电机转速为1485 r/min。实际运行工况在以下几个方面有了明显改善:?噪声由80 dB降为40 dB左右;?风量(压力)控制自动化,降低劳动强度,故障率降低;?运行参数观测直观,可同时显示压力、频率、转速、电压、电流、转矩等运行参数;?管道阀门全部打开,节门损失大大降低。
6 节约电能计算
采用变频调速前全年总耗能为1.511×105kW·h,变频调速后全年总耗能为4.53×104kW·h。采用变频调速后全年节约电能为10.58×104kW·h。
另外在投运变频调速装置后,根据运行工况测算,可延长修周期1~2年,每年可节约大修费用约2万元。
7 结论
实践证明,在煤气鼓风机系统中采用变频调速运行方式,可以根据负荷的变化自动调节风机的转速,解决了“大马拉小车”的问题,为降低生产成本,延长设备使用寿命,节能降耗,减轻劳动强度,改善工作环境开创了新的途径。
《变频调速装置在煤气鼓风机系统中的应用(第2页)》