抽油机节能电控装置综述(1)
3.1 电动机定子绕组△/Y转换降压节能
由于低压电动机在正常工作时,定子三相绕组是△接法,这样每相绕组承受380V的线电压,电动机可产生额定的输出机械功率。电动机的转矩是与电压的平方成正比的,当电动机轻载(负载率<33%)时,可以将电动机的绕组由△接法改成Y接法,使每相绕组只承受220V的电压,即为额定电压的1/,电动机的转矩也就仅为额定转矩的1/3。当负载率>33%时,再将电动机绕组改为△接法运行,否则,会因电流过大而烧毁电动机。电动机在进行Y/△转换时会产生冲击电流。
Y/△接法转换的实现一般采用交流接触器实现,也可以通过晶闸管开关实现,两种方法在节能效果上并无差异,而转换控制电路如何准确掌握转换时的负载率则会对节能效果产生较大的影响。当负载率β<33%时,不能及时进行△→Y切换,则会影响节能效果,而当负载率β>33%时,不能及时进行Y→△切换,则会使电流过大,铜耗增加,反而费电,同样影响节能效果。为了不使转换频繁发生,一般在转换点的负载率之间设置一定的回差,通常采用负载率β<30%时进行△→Y转换,而当β>35%,进行Y→△转换。
3.2 晶闸管相控与调压节电软启动
晶闸管软启动与调压节电的控制框图如图5所示。由单片机控制串联在电动机定子主电路中的晶闸管?触发角α,即可以改变加在定子绕组上的端电压值,从而起到调压节电的目的。其优点是可以动态跟踪电动机的功率因数或输入电功率,达到最佳节能效果;在负载突然增加时也可得到及时的响应,以免电动机堵转;且可兼作电动机的软启动器,同时由于采用单片机控制,具有完善的保护功能。其缺点是造价较高,且由于对晶闸管进行相控,会产生大量的谐波,对电网、电机以及通信系统造成不良的影响,今后这类产品将因达不到电磁兼容的标准而被限制使用。关于电动机降压节电的有关计算和校验,国标GB12497?1995《三相异步电动机经济运行》中有明确的要求。在采取调压节电时,既要达到节电的目的,又要保证电动机轴上的出力,并有一定的过载系数,否则,当负载波动时电动机将发生堵转而烧毁。电动机轻载降压时,首先是功率因数上升,节约了无功功率。这里必须着重指出:不是所有的降压行为都能达到节能的目的,只有当电压的降低程度大于转差率及功率因数的上升程度时,才能使降压运行的电动机效率得到提高而节能。
经过各种检验计算,电动机降压后的最低电压范围大致为(0.56~0.27)UN。以上数据是以正弦波电压计算的,若考虑到晶闸管调压所产生的谐波,引起电动机的噪音,振动和附加发热等因素,其节能效果还要降低。一台Y1600—10/1730型电动机轻载降压节能效果的计算数据见表1。Y1600—10/1730型电动机的原始数据为:额定功率PN=1600kW,额定电压UN=6.0kV,额定电流IN=185A,额定转速nN=595r/min,最大转矩倍数(最大转矩/额定转矩)=2.22,起动电流倍数(堵转电流/额定电流)=5.53,起动转矩倍数(起动转矩/额定转矩)=0.824,额定效率ηN=94.49%,额定功率因数cos?=0.879。电动机额定负载时的有功损耗ΣPN=93.3kW,电动机的空载损耗Po=29.6kW,空载电流Io=46.25A,电动机带额定负载时的无功功率QN=918kvar,电动机的空载无功功率Qo=480.6kvar。
由表1可知,电动机降压节能,主要节省的是无功功率,提高了功率因数,对供电网有利。而有功节电主要节省的是电动机自身损耗的一部分,且随着负载率的上升而锐减:负载系数β=0.1时,有功节电率为15%;β=0.2时为5.3%;β=0.3时仅为2.1%。按照国标GB12497?1995的规定,综合节电为ΔP+KqΔQ,其中Kq为无功经济当量,其值规定为:电动机直连发电机母线时取0.02~0.04;经二次变压时取0.05~0.07;经三次变压时取0.08~0.1。一般抽油机电动机均经三次以上变压,可取为0.1,也即每节省10kvar的无功功率,可折合为1kW的有功功率计算。由于降压节能时电动机的转速基本上不变,轴上的负载
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