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抽油机节能电控装置综述(1)


也不变,则电动机的输出轴功率是不会改变的,节省的只是电动机自身损耗的一部分,表1中第7栏综合节电率应为表中第4栏的数据除以当时的负载功率与第5栏的损耗功率之和的结果,并非为节省的综合有功功率与电动机额定功率之比。这是一个概念误区,有些用户在计算节电效益时,往往用电动机的额定功率乘以节电率再乘以运行时间来计算节省的电能(kW·h)数,这是错误的。

表1 按最佳调压系数进行调压后节省的电量计算值

电动机负载系数β 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 最佳电压调节系统Kum 0.374 0.53 0.647 0.747 0.833 0.916 节省的有功功率ΔP/kW 24.2 17.0 11.0 6.4 3.0 0.86 节省的无功功率ΔQ/kvar 386.5 300.8 224.8 157.0 97.6 47.2 节省的综合有功功率ΔP+KqΔQ 47.4 35.05 24.5 15.8 8.86 3.7 U=UN时电机综合损耗功率∑Pc 59.34 62.04 66.53 72.83 80.93 90.82 损耗节电率/% 79 56.4 36.8 21.7 11 4 综合节电率/% 21.6 9.17 4.48 2.22 1 0.35

由表1可知,当负载率为β=0.4时,其综合节电率为2.22%,其节省的功率并非为PN×2.22%=35.52kW,而应当为β=0.4时的负载功率PN×0.4加上电动机当U=UN时的功率损耗ΣPN=72.83kW,来乘以综合节电率2.22%,即(1600×0.4+72.83)×2.22%=15.8kW。有些制造商常在这一问题上误导或欺骗用户,应引起注意。

通过降压对电动机实现软起动的目的,一是减少起动时过大的冲击电流,二是减小全压起动时过大的机械冲击。那么在抽油机上使用降压软起动装置,其效果究竟如何呢?由于电动机的转矩与施加电压的平方成正比,施加电压降低了,电动机的转矩若达不到负载的起动转矩时,电动机是转不起来的。虽然电动机的堵转转矩一般小于额定转矩,但是,当电压降到额定电压的70%时,电动机转矩只有额定转矩的50%,对于起动转矩超过50%额定转矩的负载,是转不起来的。只有当电压升高到电动机的转矩足以克服负载的静转矩时,电动机才能启动。所以,△/Y转换起动只适合起动转矩<1/3额定转矩的负载,一般的软起动也只适合起动转矩<50%额定转矩的负载,对于重载起动的负载就降低起动电流来说,软起动器也是无能为力的。

对需重载起动的负载,使用软起动并不能达到减小起动电流的目的,更不能达到节省起动能量的作用;但是,由于软起动器的电压是呈钭坡上升的,虽然在达到起动转矩前电动机并不旋转,但随着电动机轴上扭矩的不断增大,被拖动的负载是慢慢被加力的,所以,用软起动器起动需重载起动的负载时,可以达到减小机械冲击的目的。对于抽油机来讲,使用软起动器,不一定能达到减小冲击电流的目的,但可以达到减小起动时机械冲击的目的,还是有一定作用的。

在某些宣传降压节能产品的文章中,提到在抽油机处于发电状态时,可以通过调整晶闸管的触发角α改善瞬时过电压的问题,事实上也不尽然。当异步电动机由于负载超速而变成异步发电机运行时,是会产生瞬间过电压,使电动机端电压高于供网电压,但由于供电网可以看成是一个无穷大的电源系统,当稳态运行时,电机端电压只是略高于供网电压,以便能量反馈。这时调整晶闸管的触发角α,只能调整电流,即异步发电机的负荷,对于抑制过电压并无效果。

4 无功就地补偿节能型

交流异步电动机的无功就地补偿就是将补偿电容器组直接与电动机并联运行,电动机启动和运行时所需的无功功率由电容器提供,有功功率则仍由电网提供,因而可以最大限度地减少拖动系统对无功功率的需求,使整个供电线路的容量及能量损耗、导线截面、有色金属消耗量,以及开关设备和变压器的容量都相应减小,而供电质量却得以提高。

无功就地补偿只对长期空载或轻载运行的电动机有用,对于重载运行的电动机,因为其本

《抽油机节能电控装置综述(1)(第4页)》
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