云浮发电厂胶球清洗装置存在的问题与对策
位情况。为此我们采用了在大收球网局部加小圆钢焊接于边缘,使之配合良好,同时对下部小收球网彻底清除其上的水垢和污物,作了相应调整直至能灵活开关到位。
2.4 管道及附属部件检修
检修其余如胶球泵,泵进、出口阀门,收球室及收球网关断阀传动杆等。
2.5 胶球的选用
胶球进入凝汽器管内后,靠与管壁的接触环带所提供的擦拭作用进行清洗,它的质量不但影响到清洗效果,而且关系到胶球的回收率、改造与修复后的试运,根据铜管内径?23 mm,采用了?24 mm优质海绵球取代原?25 mm的海绵球,它具有耐磨性强、质地柔软富于弹性、硬度适中、气孔均匀贯通、沾污垢后易于脱落等特点。
2.6 操作细则和管理体制
运行方面首先完善了每日一次的清洗制度,由专人负责,落实到班组,并且明确一些操作上的措施,如正确的投球数量保持在凝汽器单侧、单流程冷却管根数的10%;根据凝汽器的端差、真空等特性参数和胶球的直径、外观等对清洗效果及时评价,以便更换胶球,最多不超过90次累计次数;投运时注意适当调整循环水的压力,保持合理的循环水压差,必要时增开一台循环水
3 改造后的效果评价
a)处理后再次投运胶球清洗装置,每天运行2 h,收球率均达95%以上。
b)2号机于1996年11月、1号机于1998年6月份大修后至今,凝汽器端差一直保持7 ℃以下。真空大为好转,保持91 kPa以上。
c)2号机于1998年10月份小修,检查凝汽器铜管,内壁洁净,基本无水垢,取得明显效果。
4 结束语
a)云浮发电厂两台机组的4套胶球清洗装置之所以一段时间以来投入效果不明显,收球率低,关键原因在于收球网的制造和安装工艺差,存在显著的间隙;投运初期没有及时进行调试,致使闲置后结垢严重,另外二次滤网的堵塞亦阻碍了胶球清洗装置的投运。
b)胶球清洗设备的调试和试运行应随机组的试生产及时投入运行。目前制造厂无技术标准,电厂亦无验收标准,往往待凝汽器管束脏污后再进行胶球清洗装置的投运,管束的脏污制约了胶球清洗装置,而胶球清洗装置的闲置又进一步加剧了凝汽器管束的脏污,陷入比较被动的局面。
c)加强胶球清洗装置的管理很重要。实践证明,必须健全组织,制定有关规章制度,健全运行、技术记录。只有科学管理才能确保胶球清洗系统的正常投运和有效运行。
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2.4 管道及附属部件检修
检修其余如胶球泵,泵进、出口阀门,收球室及收球网关断阀传动杆等。
2.5 胶球的选用
胶球进入凝汽器管内后,靠与管壁的接触环带所提供的擦拭作用进行清洗,它的质量不但影响到清洗效果,而且关系到胶球的回收率、改造与修复后的试运,根据铜管内径?23 mm,采用了?24 mm优质海绵球取代原?25 mm的海绵球,它具有耐磨性强、质地柔软富于弹性、硬度适中、气孔均匀贯通、沾污垢后易于脱落等特点。
2.6 操作细则和管理体制
运行方面首先完善了每日一次的清洗制度,由专人负责,落实到班组,并且明确一些操作上的措施,如正确的投球数量保持在凝汽器单侧、单流程冷却管根数的10%;根据凝汽器的端差、真空等特性参数和胶球的直径、外观等对清洗效果及时评价,以便更换胶球,最多不超过90次累计次数;投运时注意适当调整循环水的压力,保持合理的循环水压差,必要时增开一台循环水
泵,清洗结束再停。
3 改造后的效果评价
a)处理后再次投运胶球清洗装置,每天运行2 h,收球率均达95%以上。
b)2号机于1996年11月、1号机于1998年6月份大修后至今,凝汽器端差一直保持7 ℃以下。真空大为好转,保持91 kPa以上。
c)2号机于1998年10月份小修,检查凝汽器铜管,内壁洁净,基本无水垢,取得明显效果。
4 结束语
a)云浮发电厂两台机组的4套胶球清洗装置之所以一段时间以来投入效果不明显,收球率低,关键原因在于收球网的制造和安装工艺差,存在显著的间隙;投运初期没有及时进行调试,致使闲置后结垢严重,另外二次滤网的堵塞亦阻碍了胶球清洗装置的投运。
b)胶球清洗设备的调试和试运行应随机组的试生产及时投入运行。目前制造厂无技术标准,电厂亦无验收标准,往往待凝汽器管束脏污后再进行胶球清洗装置的投运,管束的脏污制约了胶球清洗装置,而胶球清洗装置的闲置又进一步加剧了凝汽器管束的脏污,陷入比较被动的局面。
c)加强胶球清洗装置的管理很重要。实践证明,必须健全组织,制定有关规章制度,健全运行、技术记录。只有科学管理才能确保胶球清洗系统的正常投运和有效运行。
《云浮发电厂胶球清洗装置存在的问题与对策(第2页)》