澳大利亚煤层气发电项目
公司通过参与开发和占有两种形式涉足6座发电厂,总装机容量约175MW,
其中包括4座水力发电厂。
3 阿平矿
阿平矿建于1962年,是BHP公司煤矿分公司经营的一座最老矿井。该矿井北
与阿平镇紧邻,距伍论贡37km。阿平矿开采布里煤层,开采深度达550m。所
产煤炭主要是高质量炼焦煤,供肯布拉港、纽卡斯尔和怀阿拉等地炼钢所用。
1969年阿平矿引进长壁采煤技术。目前,阿平矿典型的长壁采区工作面长度
为200m,采区长度大约为2km。该矿采用一对通风立井、两条倾斜平硐或巷道
的开拓方式。立井井筒深540m,开拓斜巷长近1?8km。大断面副井(2?5m×
3?5m)采用高度自动化提升机,借助矿车运人运料。这种提升机利用矿车发
射的无线电信号进行自动控制。小断面主井(2?3m×2?6m)采用胶带输送机
将本矿生产的全部煤炭运到地面。
在早期,高瓦斯涌出严重地影响了阿平矿的煤炭生产,为了解决这一问题,
阿平矿于1981年开始施实瓦斯抽放。瓦斯抽放包括布里煤层的采前予抽放和现采
长壁采区下伏煤层--巴尔戈尼(Balgownie)和旺加威利煤层的采后抽
放。结果,在开采前,长壁采区布里煤层中和采准盘区中的瓦斯浓度由抽放前的
18m?3/t降到抽放后的平均3m?3/t。这种效果是通过在煤层中打瓦斯
抽放钻孔并把抽放的瓦斯经由管道输送到地面甲烷抽放站的7台真空泵而获得的
。
在长壁采区布里煤层的采掘过程中,下伏邻近的巴尔戈尼和旺加威利煤层受
到采动影响,裂隙形成,使得瓦斯产生流动,
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以巴尔戈尼层和旺加威利层涌入到 长壁开采工作面。为了解决这一问题,向这些下伏煤层打入向下倾斜的穿层钻孔 ,截获由于受采动影响而释放的甲烷,阿平矿利用这种方法阻止甲烷涌入布里煤 层。这些钻孔为现采区下伏煤层提供了有效的采后瓦斯抽放。 井下输送系统将采落煤输送到容量350t的井底煤仓,这些煤经破碎后,由胶 带输送机运到容量3000t的地面煤仓。阿平矿年产煤炭200万t以上,通过公路, 用卡车将这些煤运到奥布赖恩斯德里夫特(O′Brien′s Prilt), 再通过公司专用铁路,将煤炭输送到肯布拉港的炼钢厂。 4 陶尔煤矿 陶尔矿位于伍伦贡西南40km,在效区威尔顿和道格拉斯帕克(Dougl as Park)之间。该矿开采始于1978年11月,开采布里煤层。陶尔井田是 高质量、低灰分炼焦煤的重要储地,所产炼焦煤主要用于炼钢。 1979年初,陶尔煤矿在井底深部区遇到大断层带,结果,煤矿采取包工形式 以掘通岩石层,在1979年6~10月间,煤矿生产被迫停止。1982年后期,主要受 当时经济衰退的影响,陶尔矿被迫减产减员,直到80年代中期,陶尔矿因为拥有 巨大储量的高质量炼焦煤,被公司改造成长壁采煤生产大矿。由于布里矿和卡里 莫尔矿的关闭,自1985年底,这两个矿的职工开始向陶尔矿调动。 陶尔矿经营逐步好转,并最终于1988年3月开始长壁采煤,所用长壁采煤设 备是从BHP公司约翰达令(John Darling)矿转运来的,由多台韦斯 特法利亚(Westfalia)型双柱支架和一台埃克夫(Eichoff)型滚 筒采煤机组成,在这套设备能应用于陶尔矿之前,该矿进行了大范围的改造。最 终,这套设备被成功地应用于陶尔矿长为100m的第1~5长壁采区回采工作面中 ,第6采区开始于1992年1月,由于从凯米拉(Kemira)煤矿转运来了梅科(M eco)型四柱垛式掩护支架和一台安德森(Anderson)型滚筒采煤机, 本采区工作面长度延长到150m。 陶尔煤矿是一座高瓦斯涌出矿井。有效的甲烷抽放对于该矿连续安全生产非 常必要,陶尔矿甲烷抽放站有8台真空泵,它们与井下抽放管道及抽放钻孔网连 成一体。在陶尔矿,无论是长壁开采还是采准盘区开采都从该矿大范围甲烷抽放 中得到好处。 5 甲烷利用回顾 阿平矿和陶尔矿实践表明,甲烷抽放必然导致不同特性的燃料气体产生,一 般情况是,这些特性的变化与气体成分和流量有关。考虑到甲烷可作为一种能源 或化学资源的可能性,BHP公司对这种气体的可能用途进行了试验,根据瓦斯所 处位置和组成特征,BHP公司断定瓦斯气体最经济可行的用法是将之转化成电能 ,售给地方输电机构。 1986年4月,在阿平矿,BHP公司安装了一台额定功率为14MW的单循环燃气轮 机发电机组及与之相配套的气体压缩机、防回火器、气体过流器等辅助装置,这 套发电机组利用从矿井中收集的部分甲烷生产电能,售给勘探电力公司(即现在 的能源总公司)。 不幸的是,该电站经历了许多重要故障,并最终被永久地放弃,所有的故障 均不是由燃料质量引起的,这套燃气轮机发电机组用溜出油作为备用起动运转燃 料,以避免在矿井甲烷燃料暂时短缺时机器停止运转。 《澳大利亚煤层气发电项目(第2页)》