煤层气开发经济模型
收入投资比(P/I)是6?2∶1;内部收
益率(IRR)上升到33%;按15%的贴现率计算净现值是48?4百万美元。
在这种情况下,既使没有第29号税收优惠法案,这种低风险的开发项目投资
在税后也能获益。如果这种税收优惠政策全面实施,煤层气的勘探开发投资项目
将具有非常可观的经济效益。
3?2 按实际气价分析
然而,实际的天然气销售价格不是上升,而是从1990年起就一直下跌。如果
按1990年、1991年的实际气价以及1992年的预测气价进行经济分析,那么投资回
收将明显低于原来预计的数额。税前未贴现收入下降到82?2百万美元,收入投
资比只有1?7∶1;内部收益率(IRR)是7?1%,按15%的贴现率计算净现值是亏损
24?4百万美元。如果没有第29号税收优惠法案,税后收入投资比只有1?1∶1,
内部收益率是5?8%;如果第29号税收优惠政策全面实施,内部收益率(IRR)上升
到22?7%,未贴现的收入-投资比(P/I)是3?9∶1,按15%的贴现率计算净现值
是19?2百万美元。
很明显,如果没有第29号税收优惠法案,开发项目的投资情况将非常差。相
反,有了这项税收优惠政策,这些开发项目的投资因风险较小而变得可行。通过
对第29号税收优惠政策对开发模型经济的影响分析,明确地说明了实施这项优惠
政策的必要性,有了它,开发项目就是可行的;否则,开发项目就不能进行。
表5我们列出了不同的价格体系下,黑勇士盆
表5 煤层气开发项目税收经济指标
税前 税后 税优后
按1990年的预期价格计算
收益/投资
5?2
3?4
6?2
内部收益率 21?1 17?3 33?0
15%贴现率净现值(百万美元) 19?8 6?0 48?4
按1990~92年实际气价计算
收益/投资
1?7
1?1
3?9
内部收益率 7?1 5?8 22?7
15%贴现率净现值(百万美元) (-24?4) (-23?1) (19?2)
地煤层气模拟开发工程项目税前和税后的有关经济指标。
4 投资回收讨论
在黑勇士盆地煤层气勘探开发项目和位于托斯卡卢萨东南部的模型开发项目
中,单井平均最高产气率是2813m?3/d,假定气价接近或超过70?67美元/km?
3,则该产量应该能提供较好的税前及税后投资回收率,但不显著。当气价坚挺
时,在第29号税收优惠政策保护下,投资回收较好的煤层气开发项目成为优越的
投资项目。按1990年的预测气价,模拟开发项目显示:第29号税收优惠法案几乎
使税后收入翻一番,税后现金流量从161百万美元上升到293百万美元。正是这项
优惠政策的作用,使1989~1990年黑勇士盆地的煤层气开发得到了突飞猛进
的发展。
随着第29号税收优惠政策的落实,预计煤层气开发项目的内部收益率达33%
,收入投资比达?6?2∶1,?这有力地推动了该盆地钻探项目的进行。已经投
产的3800口开发井最终能提供的民用煤层气产量达14?86Mm?3/d。
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当气价较低时,包括我们的模拟项目在内的所有煤层气开发工程的投资回收额与
常规石油开发投资项目相比将是很低的,因为与同样深度和产能的常规天然气井
相比,煤层气开发井的投资和生产成本较高。
就现行气价进行核算,第29号税收优惠政策实施后模拟项目的累计净现金流
量将提高2?4倍。这就使煤层气开发项目从根本上免于受经济萧条的影响,如果
1988~1990年期间刚刚起步的煤层气开发项目在达到高产时恰好碰上气价陷入低
谷,那么这些项目的生产将变得举步艰难。
无可置疑的是,依据现有的资料将能够证明,在托斯卡卢萨县东南部模拟开
发区中我们所选用的典型钻孔好于黑勇士盆地钻孔的平均水平。
虽然在美国,煤层气目前是一种已证实能源,并已打了6000多口煤层气井。
但在气价持续下跌的情况下,由于第29号税收优惠法案到1992年就该中止,如果
不再延续的话,那么就不可能再有新的大规模煤层气开发项目。
(《Petroleum Engineer International》,July 1992
穆献中 梁晓梅译,徐会军校)
本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/168707.html
益率(IRR)上升到33%;按15%的贴现率计算净现值是48?4百万美元。
在这种情况下,既使没有第29号税收优惠法案,这种低风险的开发项目投资
在税后也能获益。如果这种税收优惠政策全面实施,煤层气的勘探开发投资项目
将具有非常可观的经济效益。
3?2 按实际气价分析
然而,实际的天然气销售价格不是上升,而是从1990年起就一直下跌。如果
按1990年、1991年的实际气价以及1992年的预测气价进行经济分析,那么投资回
收将明显低于原来预计的数额。税前未贴现收入下降到82?2百万美元,收入投
资比只有1?7∶1;内部收益率(IRR)是7?1%,按15%的贴现率计算净现值是亏损
24?4百万美元。如果没有第29号税收优惠法案,税后收入投资比只有1?1∶1,
内部收益率是5?8%;如果第29号税收优惠政策全面实施,内部收益率(IRR)上升
到22?7%,未贴现的收入-投资比(P/I)是3?9∶1,按15%的贴现率计算净现值
是19?2百万美元。
很明显,如果没有第29号税收优惠法案,开发项目的投资情况将非常差。相
反,有了这项税收优惠政策,这些开发项目的投资因风险较小而变得可行。通过
对第29号税收优惠政策对开发模型经济的影响分析,明确地说明了实施这项优惠
政策的必要性,有了它,开发项目就是可行的;否则,开发项目就不能进行。
表5我们列出了不同的价格体系下,黑勇士盆
表5 煤层气开发项目税收经济指标
税前 税后 税优后
按1990年的预期价格计算
收益/投资
5?2
3?4
6?2
内部收益率 21?1 17?3 33?0
15%贴现率净现值(百万美元) 19?8 6?0 48?4
按1990~92年实际气价计算
收益/投资
1?7
1?1
3?9
内部收益率 7?1 5?8 22?7
15%贴现率净现值(百万美元) (-24?4) (-23?1) (19?2)
地煤层气模拟开发工程项目税前和税后的有关经济指标。
4 投资回收讨论
在黑勇士盆地煤层气勘探开发项目和位于托斯卡卢萨东南部的模型开发项目
中,单井平均最高产气率是2813m?3/d,假定气价接近或超过70?67美元/km?
3,则该产量应该能提供较好的税前及税后投资回收率,但不显著。当气价坚挺
时,在第29号税收优惠政策保护下,投资回收较好的煤层气开发项目成为优越的
投资项目。按1990年的预测气价,模拟开发项目显示:第29号税收优惠法案几乎
使税后收入翻一番,税后现金流量从161百万美元上升到293百万美元。正是这项
优惠政策的作用,使1989~1990年黑勇士盆地的煤层气开发得到了突飞猛进
的发展。
随着第29号税收优惠政策的落实,预计煤层气开发项目的内部收益率达33%
,收入投资比达?6?2∶1,?这有力地推动了该盆地钻探项目的进行。已经投
产的3800口开发井最终能提供的民用煤层气产量达14?86Mm?3/d。
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sp; 就目前的天然气销售市场来说,如果没有第29号税收优惠法案的保护政策,
当气价较低时,包括我们的模拟项目在内的所有煤层气开发工程的投资回收额与
常规石油开发投资项目相比将是很低的,因为与同样深度和产能的常规天然气井
相比,煤层气开发井的投资和生产成本较高。
就现行气价进行核算,第29号税收优惠政策实施后模拟项目的累计净现金流
量将提高2?4倍。这就使煤层气开发项目从根本上免于受经济萧条的影响,如果
1988~1990年期间刚刚起步的煤层气开发项目在达到高产时恰好碰上气价陷入低
谷,那么这些项目的生产将变得举步艰难。
无可置疑的是,依据现有的资料将能够证明,在托斯卡卢萨县东南部模拟开
发区中我们所选用的典型钻孔好于黑勇士盆地钻孔的平均水平。
虽然在美国,煤层气目前是一种已证实能源,并已打了6000多口煤层气井。
但在气价持续下跌的情况下,由于第29号税收优惠法案到1992年就该中止,如果
不再延续的话,那么就不可能再有新的大规模煤层气开发项目。
(《Petroleum Engineer International》,July 1992
穆献中 梁晓梅译,徐会军校)
《煤层气开发经济模型(第4页)》