发电公司业绩评估报告
Wh(按清电公司提供数据计算,2004年全年非生产供热影响供电煤耗 11.95g /kWh,非生产用电也有一定影响,仅今年1-5月就影响 0.49g /kWh)。 五、 运行指标对供电煤耗的影响及分析 1、2005年1-5月份与同期运行指标对供电煤耗的影响分析 由于清河发电公司一直使用正平衡计算煤耗,虽然汽机、锅炉试验组每月根据指标完成情况计算并提供机组效率,但没有作为统计煤耗计算的校核依据,指标对煤耗的影响得不到体现。评估队对清电公司2005年1-5月份与2004年同期的20项小指标进行了对比分析(汽轮机指标、厂用电率采用耗差分析法)。 下表中的各项参数采用电厂运行月报表 1-5月份平均值,报表数据由运行人员人工抄写而成,会有一定偏差,分析结果可能存在误差,但不影响对总体变化趋势的分析。 清河发电公司2005年1-5月份与同期经济指标比较分析表 序号 名称 单位 2004 年 2005 年 影响煤耗升降 序号 名称 单位 2004 年 2005 年 影响煤 耗升降 1 汽机负荷 % 80.31 81.74 -0.54 12 主汽压力 MPa 11.45 11.33 0.2 3 厂用电率 % 8.83 9.31 2.13 13 给水温度 ℃ 224.7 222.4 0.31 4 炉负荷率 % 0 14 真空率 95.26 95.44 -0.61 5 辐射损失 0 15 排烟温度 ℃ 147.23 150 0.78 6 大机组发电比 % 64.58 61.47 1.31 16 燃料发热量 kJ/kg 19400 18290 7 对外供汽 吨 17 燃煤灰份 % 31.36 32.15 8 汽水损失率 % 2.0 2.17 0.21 18 氧量 % 6.7 6.43 10 主汽温度 ℃ 534.9 532.6 0.45 19 飞灰可燃物 % 2.22 1.78 11 再热汽温 ℃ 531.5 530.2 0.1 20 炉渣可燃物 % 2.22 1.78 合计供电标准煤耗增加: 4.34g /kWh 分析结果表明2005年1-5月份因为指标变化影响全厂供电煤耗仅为 4.34g /kWh,不是引起煤耗异常波动的主要因素。 主要指标影响情况分析如下: (1)大机组发电量比下降。根据清电公司机组煤耗水平计算,大机组发电比每变化1%,大约影响煤耗 0.42g /kWh。2005年1-5月份200MW机组发电占总发电量的比率为61.47%,同比降低3.11个百分点,使煤耗升高约 1.31g /kWh。2005年1-5月份与同期大机组发电比完成情况如图1: (2)机组补水率升高。清电公司8台机组投产运行年限已久,设备趋于老化,维护不到位,机组汽水系统严密性较差,机组补水率较高。2005年1-5月份补水率累计完成2.17%,同比升高0.17个百分点,影响煤耗增加 0.21 g /kWh。 (3)厂用电率升高。受煤质变化及发电量同比减少等因素的影响,导致引送风机、制粉、输煤、给水泵耗电率和公用系统耗电率升高。2005年1-5月份发电厂用电率完成9.31%,同比上升 0.48个百分点,影响供电煤耗升高 2.13g /kWh。 (3)其他指标影响。其他指标如汽温、汽压、排烟温度等与去年同期相差不大,同比对煤耗影响较小,负荷率、真空率有所升高,还影响煤耗下降,综合影响仅为 0.69g /kWh。 2 、2005年1-5月份与同期煤耗反平衡核算结果及分析 清电公司入炉煤计量装置不能正常运行,所以,不能准确计量入炉煤量,另外煤质监督机制不健全,没有入炉煤热值化验,仅根据燃管中心提供的入厂煤热值减去120千卡作为入炉煤热值,以月度提供燃煤量和热值数据正平衡计算得出的煤耗率不能反映机组的真实能耗水平。因此,评估队以清电公司安生部2004年及2005年1月-5月份机组月度统计数据为基础,以燃管中心煤质化验室提供的煤质分析月报数据为依据(仅用于锅炉效率计算),对今年和同期1- 《发电公司业绩评估报告(第10页)》
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